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1 废水水质 该厂主要以废纸为原料。 因此,废水水质为废纸废水。 主要来源于废纸制浆、筛选、浮选和造纸过程中产生的废水。 废水主要成分为细悬浮纤维、造纸填料、废纸杂质及少量果胶、蜡、糖等。 以及纸张生产过程中添加的各种有机和无机化合物。 由于生产过程中不存在脱墨、漂白等工序,属于天然废纸浆生产线排放的生产废水,比脱墨废纸浆生产线排放的废水污染负荷较小。 该厂废纸造纸废水产生量为70t废水/t纸。 每天需要处理废水约1万吨。 进水水质:pH:7-8; COD:867rag/L; BOD5:345mg/L; SS:725mg/L; 2 废水处理工艺废水通过网格宽度为800mm、网格间隙为10ram的人工网格,去除粗颗粒如塑料袋、树枝、树叶等。纸浆通过60目尼龙斜网收集。 为了保证纸浆的回收量和出水水质,减轻后续工序的负荷,并将回收的纤维回收用于生产。 然后水量经提升泵短暂调节至集水井,停留时间为6rain,然后进入微过滤器(过滤孔径为50~100目)。 除去细纤维后,部分水进入清水箱,用于洗浆和造纸。 浆渣可用于箱板夹层,另一部分水进入悬链生物曝气池进一步处理,生化污泥和水进入沉淀池。 沉淀后的水进入稳定池排放或静电灭菌后回用。 沉淀池中沉降的污泥部分回流至曝气池,剩余污泥进入污泥储存池。 在污泥储存池消化后,上清液返回曝气池处理。
污泥长期储存后可用作农肥。 该工艺处理废水的优点是:采用倾斜筛回收长纤维,可直接回用车间,采用微滤机去除细纤维,减少生化处理负荷,出水水质好,部分水回用,SS去除率85%~98%,COD去除率60%~80%。 微滤机后增设悬链生物曝气池,进一步去除残留的COD和BOD(COD/BOD=0.4~0.7)。 悬链生物曝气技术为A/O法和延迟曝气。 结合工艺。 采用好氧、厌氧交替循环曝气,有利于去除水中污染物。 悬链生物曝气系统对池体要求不高。 大多节省基建成本,曝气效率高,有利于水中污染物的去除。 能耗低,节省大量运行成本。 工艺流程见图1。 3、处理后水质 3.1 排放标准执行 废水处理后水质必须符合《制浆造纸水污染物排放标准》中非木浆天然造纸标准。造纸工业》(GB3544-2001)。 3.2 生产用水要求 根据造纸(废纸)生产工艺,制浆、打浆、筛洗等工序的生产用水。 对SS的要求较高,但对COD的要求不高。 如打浆、打水等。 一般要求SS≤100mg/L。 冲洗管网用水SS≤30mg/L。 COD可达150~200mg/L。 如果在加工过程中能够有效降低SS。 并去除大部分COD。 这将使处理后的水质能够满足制浆、洗筛等生产用水的要求,从而实现大部分处理水的生产回用,减少排放。
造纸(废纸)废水主要受有机物和无机物污染。 废水中SS、COD含量较高,N、P含量较低。 按国家规定的再生水排放标准和要求。 此类废水要解决的主要问题是SS和COD污染物的去除。 废水中的COD由不溶性COD和可溶性COD组成。 通常,造纸(废纸)废水中,不溶性COD占总COD成分的大部分。 因此,当SS去除后,不溶性COD也可以同时大幅降低。 国内造纸(废纸)废水的处理主要集中在确保处理后的水质达到排放标准。 但该厂根据造纸(废纸)生产的特点和产生废水的特点,将废水处理与纤维回收、废水回用结合成一个完整的系统。 它非常有效,使废水处理更加适应环境。 保护和生产发展要求。 采取的主要措施有:(1)筛网和斜筛过滤,去除相当一部分SS和不溶性COD。 并且纤维可以回收再利用。 (2)微滤机去除大部分SS和不溶性COD,部分水可回用于制浆、打浆生产用水。 (3)采用挂链生物曝气法生化处理,出水达标排放。 必要时部分水再次过滤,使出水SS≤30mg/L,可回用作为造纸、冲网用水。 悬链生物曝气池污泥负荷0.15kgBODJkgMLSS·d,混合污泥浓度3000~4000mg/L,容积负荷0.45~0.6kgBOD5/md,回流比50%~100%,回流污泥浓度12000mg/L。
曝气池有效容积为12480m3,废水在曝气池内停留时间为30小时。 3.3 该厂废液处理后水质指标 (1)外排水量33t/t纸。 处理后水质良好,满足造纸用水要求。 处理后循环利用,基本无废水排放。 (2)pH7.5-7.9 (3)COD60mg/L (4)SS20mg/L (5)BOD520mg/L 3.4 处理效果比较 4 经济效益分析 4.1 投资金额及运行功率 该厂污水处理设施投资 6万元,装机容量293.3kW,运行功率200.3kW。 4.2运行成本:电耗成本793188元/a。 人员费用50400元/人,药品费用99万元/人,合计1833588元/人。 每吨水处理运行成本为0.56元/立方米。 4.3 经济效益 2500吨可回收固体按废纸折算(每吨1000元),回收价值250万元,年固定资产折旧(折旧年限10a)60万元,年经济效益72.64万元。 元。 此外,考虑到每年减少废水排放297万吨的效益,经济效益更加可观。 4.4 环境效益 造纸厂拥有先进的污水处理技术。 采用更先进的微滤机和悬链生物曝气技术。 SS去除率高达97.24%,COD去除率高达93%。 BOD去除率达到94.2%,废水回用率达到90%以上。 年减少废水排放量297万吨,排放废水达标率100%。 年综合利用固体废物量2500吨,环境效益十分明显。 5 结论通过污水处理工程的实际运行分析,污水处理技术先进,效果明显。 可在废纸造纸行业推广使用。 如果该企业进一步加强管理、稳定生产,可以进一步提高废水利用率。 实现“零”排放。继续阅读